煉鐵部8號高爐圍繞公司提產要求,轉變思想,開拓思路,積極開展對標提升,提高高爐操控水平,促進高爐產量不斷提升,9月份產鐵25.69萬噸,創小月月產歷史水平。
該高爐大膽創新高爐操作工藝,提頂壓、提富氧。積極與民企對標學習,取長補短,結合高爐實際,精心操作,實現頂壓從225千帕提高到235千帕。氧量7月份****突破歷史每小時1.6萬立方米****值,達每小時1.9萬立方米,目前,經過不斷優化,進一步提高到每小時2.2萬立方米,富氧率達到4.64%。大富氧后,該高爐每天分析爐況走勢,并動態制定精細操作方案,保證風氧、動能、理論燃燒溫度、爐溫堿度的控制與爐況強化保持一致,為高爐提產創造條件。
該高爐開展專項攻關有效應對提產后爐缸侵蝕狀況。改變了過去簡單控產減緩侵蝕的思路,變為活躍爐缸,強化冷卻均勻,做好鐵口維護。在強化冷卻方面,鐵口區冷卻壁由軟水改成高壓水,并新增了爐皮打水。同時,創新推行三鐵口出鐵配合含鈦炮泥,改善環流,減少侵蝕。在三鐵口操作的基礎上,外圍改善焦炭質量,爐內通過優化煤氣流分布與合適風速動能,保持較高產量,提高爐缸活躍性和均勻性,使爐缸溫度合理環形分布,避免局面快速侵蝕。
該高爐強化爐前出鐵組織。針對產量提高后,沖渣系統、運輸系統與鐵口維護難度增大等問題,強化沖渣監控、外圍聯系、爐前出鐵操作與設備特護,制定了隱蔽區域設備點巡檢制度,并組織職工爐前開展液壓站電磁閥與擺動流槽故障的應急演練,強化職工安全技能提升,避免爐前事故。加強車間領導與各生產崗位骨干深入產線、盯守崗位力度,要求24小時不斷人,一旦出現異常情況立即處理。
該高爐針對外購焦與生礦質量波動大的情況,除了日常強化含鐵料、焦炭粒度與成分分析以外,還不斷加強延伸管理,將觸角延伸到料場、焦化,及時掌握焦炭水分和質量的變化情況,提前調劑,減少原燃料對爐況影響。充分利用班前班后會組織職工學習技術規程、操作規程和突發事故處置預案,提高崗位職工的事故處置能力。